화재청소 침수청소 외

하동 화재청소 전문업체 공사 비용, 수배전반 절연세척 그을음제거 시공 (하동군)

화재청소센터 2025. 12. 26. 09:00

하동 화재청소 전문
하동 화재청소 전문

 

 

하동군 하동읍 공장 기계실 현장. 외부 화재의 연기와 열이 실내 수배전반까지 침투했습니다. 외형은 멀쩡해 보였지만, 내부 배선과 기판에 그을음과 탄소가 흡착됐습니다. 절연 저항이 떨어진 상태였습니다.

 

수배전반은 건물 전체 전력을 제어합니다. 단순 청소로는 부족합니다. 절연세척, 건조, 저항 측정까지 필요합니다. 전기 안전이 최우선입니다.

 

이번 화재청소 전문업체 공사 비용 후기는 하동 공장 수배전반의 절연세척부터 그을음제거까지 전문 시공 과정과 실제 비용을 투명하게 공개합니다.


사실, 집이나 공장 등 소중한 공간의 피해 사실이 인터넷에 노출되는 것을 불편하게 느끼는 고객님들이 대부분입니다. 저희는 이러한 고객님의 요청과 입장을 존중하여, 블로그에 사용된 대부분의 복구 사례 사진은 실제 현장 데이터를 바탕으로 AI 기술을 활용하여 재현했음을 알려드립니다. 이미지는 참고만 해주세요.


1. 현장 도착: 왜 수배전반이 위험한가?

위치: 하동군 하동읍 공장 기계실

발화: 외부 화재 연기·열 침투

피해: 수배전반 여러 개

위험: 절연 저항 저하

 

수배전반이란?

수배전반 = 건물 전체 전력 제어 장치

한국전력에서 들어온 전기를 받아 건물 각 구역으로 분배합니다. 심장과 같은 역할입니다.

 

왜 위험한가?

외형 손상 적어도 내부는 위험:

  • 배선에 그을음 흡착
  • 기판에 탄소 침투
  • 단자 절연 저항 저하
  • 결로로 습기 응축
  • 누전·감전 위험

하동 현장도 겉보기엔 멀쩡했습니다. 하지만 내부는 달랐습니다.

 

하동 화재청소 전문
하동 화재청소 전문

 

2. 전기기사 동행 필수

고객님께 요청

"전기기사님과 함께 작업해야 합니다." "회사 측에서 전기기사를 보내주세요."

고객님이 동의하셨습니다. 회사에서 전기기사를 보내주셨습니다.

 

함께 점검

헤드라이트를 켰습니다. 수배전반 내부를 살폈습니다. 청소 구역을 체크했습니다.

 

점검 항목:

  • 외부함 부식 여부
  • 배선 녹아내림
  • 탄화물 흡착
  • 필터 오염
  • 단열재 손상

 

수배전반 청소중
수배전반 청소중

 

3. 절연 저항 측정 (작업 전)

측정 장비

절연 저항 측정기를 사용했습니다. 단자별로 수치를 파악했습니다.

 

기준치 확인

정상 기준:

  • 저압: 0.2MΩ 이상
  • 고압: 5MΩ 이상

하동군 현장은 일부 단자가 기준치 이하였습니다. 세척과 건조가 필수였습니다.

 

수배전반 청소 절연세척
수배전반 청소 절연세척

 

4. 폐기물 처리

분리 작업

외부함 중 부식된 부분을 분리했습니다. 고정 브라켓 일부도 제거했습니다. 흡착된 방진 필터를 떼어냈습니다. 단열재 조각도 모았습니다.

 

마대 포장

현장에서 마대에 담았습니다. 라벨링을 했습니다. 지정 운반 업체에 이송했습니다.

 

수배전반 청소 후 복구중
수배전반 청소 후 복구중

 

5. 정전 작업 및 외부 세척

안전 조치

정전 작업을 실시했습니다. 수배전반 차단기를 내렸습니다. 헤드라이트로 조명을 확보했습니다.

 

외부 고온 스팀

고온 스팀기로 외부 전체를 세척했습니다. 정전기 방지용 중성 세제를 도포했습니다. 잔류물을 제거했습니다.

 

·손잡이·힌지

에탄올 세정제를 도포했습니다. 닦았습니다. 틈새는 브러시로 털었습니다.

 

소재별 세제 선택:

  • 금속: 에탄올
  • 도장면: 중성 세제
  • 틈새: 브러시

위치, 소재, 오염도에 따라 방법이 달랐습니다.

 

 

 

6. 내부 절연세척 (핵심 작업)

안전 장비 착용

절연 장갑, 절연화, 보안경, 안전모를 착용했습니다. 내부는 외부보다 위험합니다.

 

1단계: 먼지 제거

산업용 진공 장비로 1차 제거했습니다. 각 단자, 배선, 퓨즈 박스 내부를 털었습니다.

에어 블로워로 2차 작업했습니다. 미세한 먼지까지 날렸습니다.

 

2단계: 탄소 제거

전기 부품 표면의 탄소를 제거했습니다. 비수분성 절연 세척제를 사용했습니다.

중요: 물이 들어가면 안 됩니다. 반드시 비수분성 세제를 써야 합니다.

 

3단계: 단자부 처리

단자 연결 나사를 청소했습니다. 모선부 부식을 제거했습니다. 방청 처리를 했습니다.

 

 

 

7. 건조 (필수 과정)

열풍 건조기

열풍 건조기를 설치했습니다. 내부를 완전히 건조했습니다.

 

제습기

지하 기계실이라 습도가 높았습니다. 제습기를 함께 가동했습니다.

 

자연 건조

문을 열어도 한계가 있었습니다. 장비를 이용한 강제 건조가 필수였습니다.

 

 

 

8. 절연 저항 재측정 (작업 후)

다시 절연 저항을 측정했습니다.

결과:

  • 모든 단자가 기준치 이상
  • 안전 확인

전기기사도 별도로 검수했습니다. "괜찮습니다." 확인을 받았습니다.

 

 

 

9. VOC 수치 확인

공기질 측정기로 VOC 수치를 확인했습니다. 안전 범위였습니다.

 

 

 

10. 전력 복구

전원을 켰습니다. 작동 여부를 체크했습니다. 정상 작동했습니다.

 

 

 

11. 기계실 마무리

바닥·배관·벽체

소독제를 도포했습니다. 흡수 및 제거했습니다.

 

수배전함 인근

바닥 그을음을 치웠습니다. 코팅제를 발랐습니다. 바닥 수명을 높였습니다.

 

냄새 제거

연무형 방향제를 분사했습니다. 남은 악취를 없앴습니다.

 

 

 

12. 화재청소 전문업체 공사 비용 상세

하동군 공장 수배전반 절연세척 그을음제거 실제 비용입니다.

항목 금액
전기기사 동행 120만 원
절연 저항 측정 () 80만 원
폐기물 처리 100만 원
정전 작업 60만 원
외부 고온 스팀 140만 원
내부 절연세척 380만 원
비수분성 세척제 120만 원
단자부 방청 100만 원
열풍 건조 160만 원
제습 100만 원
절연 저항 재측정 80만 원
VOC 측정 60만 원
기계실 마무리 100만 원
총 비용 1,600만 원
보험금 1,440만 원 (90%)
자부담 160만 원

자부담 발생 이유

  1. 비수분성 세척제 (120만 원)
  2. 열풍 건조 강화 (40만 원)

 

 

 

13. 하동 공장, 전기 안전이 생명

이번 화재청소 전문업체 공사 비용 후기의 핵심은 절연세척 기술 + 안전 절차 준수입니다.

수배전반 절연세척 필수 체크:

전기기사 동행

  • 함께 점검
  • 안전 확인

절연 저항 측정

  • 작업 전 측정
  • 기준치 확인

정전 작업

  • 차단기 내림
  • 안전 조명

비수분성 세척

  • 물 사용 금지
  • 전용 세제

철저한 건조

  • 열풍 건조기
  • 제습기

재측정

  • 절연 저항
  • VOC 수치

하동 공장은 전기 안전이 생명입니다. 전문적인 절연세척이 필수입니다.



 


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